赤泥壓濾工序干法生產(chǎn)線分別于2020年7月投產(chǎn),單臺(tái)壓濾機(jī)的實(shí)際產(chǎn)能只有50.36t/h,一直未達(dá)到設(shè)計(jì)55t/h的產(chǎn)能;壓濾機(jī)產(chǎn)能未達(dá)標(biāo),導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行臺(tái)數(shù)增多,備件、輔材,能耗消耗升高,運(yùn)行成本增加;赤泥壓濾機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定,產(chǎn)能低,制約赤泥堆場(chǎng)干法堆存進(jìn)度,使得壓濾機(jī)的產(chǎn)能問題成為了生產(chǎn)過程中急需攻克的瓶頸。1.工藝流程介紹赤泥漿液處理工序送來的赤泥漿進(jìn)入赤泥儲(chǔ)槽,通過喂料泵將赤泥漿送入壓濾機(jī)。利用喂料泵的壓力,赤泥漿在壓濾機(jī)內(nèi)進(jìn)行脫水后,脫除的水(濾液)自流到濾液槽,濾液用泵送回位于蒸發(fā)槽罐區(qū)的熱水槽,采用新蒸汽加熱至95°C后作為赤泥洗水供赤泥洗滌用。壓濾脫水過程完成后,濾板自動(dòng)打開,壓干的赤泥經(jīng)膠帶輸送機(jī)卸入赤泥堆場(chǎng)進(jìn)行干法堆存,工藝流程圖見圖1。
2.影響壓濾機(jī)產(chǎn)能的因素分析壓濾機(jī)產(chǎn)能高低主要由壓濾機(jī)循環(huán)效率、濾餅厚度、濾餅含水率三個(gè)方面決定。循環(huán)效率:壓濾機(jī)為間歇作業(yè)設(shè)備,完成一次卸餅即完成一次循環(huán),每小時(shí)能完成的卸餅次數(shù)就是循環(huán)效率。產(chǎn)能=(單次循環(huán)濾餅重量×循環(huán)效率)–(單次循環(huán)濾餅重量×循環(huán)效率×含水率)。通過表1對(duì)比可以看出,只要解決循環(huán)效率低和濾餅厚度薄的問題就可以提高壓濾機(jī)產(chǎn)能。為了找出壓濾機(jī)產(chǎn)能低的原因,對(duì)可能導(dǎo)致壓濾機(jī)產(chǎn)能不達(dá)標(biāo)的因素進(jìn)行了分析。
(1)濾布質(zhì)量差壓濾機(jī)無紡布質(zhì)量要求:透氣量2.5m 3 /m2·min,濾布重量750g/m2,斷裂強(qiáng)度–徑向320kN/m,緯向90kN/m,濾布表面光滑。分別檢測(cè)了1#、2#兩個(gè)批次濾布,可以看出所有指標(biāo)均達(dá)標(biāo),不是影響產(chǎn)能的主要因素。(2)壓縮風(fēng)壓力低《壓濾機(jī)操作手冊(cè)》中要求:壓濾機(jī)壓榨風(fēng)壓力不低于0.8MPa,反吹風(fēng)壓力不低于0.6MPa。通過現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)壓榨空壓機(jī)和反吹風(fēng)空壓機(jī)輸出壓力都滿足壓濾機(jī)的生產(chǎn)要求:壓榨空壓機(jī)輸出壓力為0.97MPa,反吹空壓機(jī)輸出壓力為0.75MPa,不是影響產(chǎn)能的主要因素。
(3)進(jìn)料壓力設(shè)定低現(xiàn)場(chǎng)選擇一臺(tái)壓濾機(jī),測(cè)試不同設(shè)定的進(jìn)料壓力下所產(chǎn)出濾餅的厚度變化關(guān)系,從圖2對(duì)比表折線圖可以看出,不同的進(jìn)料壓力,產(chǎn)出的濾餅厚度不同,進(jìn)料壓力與濾餅厚度成正比例關(guān)系,是影響產(chǎn)能的主要因素。
(4)循環(huán)效率低《壓濾機(jī)操作手冊(cè)》中規(guī)定:壓濾機(jī)循環(huán)效率≥2.5次/小時(shí)?,F(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)選擇6臺(tái)壓濾機(jī)測(cè)試從進(jìn)料–卸餅–進(jìn)料過程需要的時(shí)間,從表3可以看出,壓濾機(jī)循環(huán)效率2.22次/小時(shí),達(dá)不到設(shè)計(jì)產(chǎn)能,是影響產(chǎn)能的主要因素。
(5)進(jìn)料固含低進(jìn)料固含低,單臺(tái)次壓濾機(jī)處理末次底流量增大,但處理泥量不變的情況下增加了單臺(tái)次壓濾機(jī)的運(yùn)行時(shí)間,需合理控制進(jìn)料固含,《壓濾機(jī)操作手冊(cè)》中規(guī)定:壓濾機(jī)進(jìn)料固含必須控制在>500g/L,根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)2020年7月—12月壓濾機(jī)平均進(jìn)料固含只有452g/L,沒有達(dá)到要求,是影響產(chǎn)能的主要因素。
(6)絮凝劑添加的影響赤泥量增大后,赤泥在沉降槽中停留時(shí)間變短,赤泥自由沉降、壓縮的能力下降,系統(tǒng)需要過量添加絮凝劑,才能保證赤泥沉降、壓縮性能,過量的絮凝劑致使赤泥的黏性增大,壓濾機(jī)的卸餅速度降低,影響運(yùn)行效率,是影響產(chǎn)能的主要因素。
3.提高壓濾機(jī)產(chǎn)能的措施
(1)確定最合理的進(jìn)料壓力摸索出進(jìn)料壓力與濾餅厚度、濾餅含水率的關(guān)系,確定最佳進(jìn)料壓力進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn),找出不同進(jìn)料壓力下濾餅厚度、濾餅含水率的關(guān)系最終確定最合理的設(shè)定壓力。在0.3~0.6MPa之間設(shè)定不同的進(jìn)料壓力,測(cè)試濾餅厚度和含水率(每種壓力測(cè)試3個(gè)數(shù)據(jù),取平均值),通過試驗(yàn)找出進(jìn)料壓力與濾餅厚度、含水率的關(guān)系,在保證濾餅含水率≤25%的條件下,達(dá)到濾餅厚度最厚。從表4可以看出:隨著設(shè)定的壓力提高,濾餅厚度逐漸變厚,但壓力提到0.52bar后,濾餅厚度增厚不明顯;隨著設(shè)定的壓力提高濾餅含水率呈上升趨勢(shì),但幅度較小,壓力達(dá)到0.57bar后,濾餅含水率超過25.0%;綜合考慮,壓力設(shè)定在0.52~0.56bar之間既能保證濾餅含水率,又能獲得理想的濾餅厚度。
(2)提高壓濾機(jī)的循環(huán)效率壓濾機(jī)采用PLC進(jìn)行控制,根據(jù)廠家提供的壓濾機(jī)相關(guān)資料,對(duì)壓濾機(jī)運(yùn)行程序的每一個(gè)步驟所需時(shí)間的分析論證,要提高壓濾機(jī)的循環(huán)效率,就必須縮短一些步驟的時(shí)間,通過實(shí)際檢驗(yàn),最終確定了可以調(diào)整時(shí)間的步驟有進(jìn)料延時(shí)、壓榨時(shí)間、反吹濾餅,并制訂實(shí)施調(diào)整的方案。進(jìn)料延時(shí)的目的是為了保證濾室充滿料漿,形成厚的濾餅,如果縮短進(jìn)料延時(shí),濾餅厚度不受影響,就可以縮短時(shí)間,通過測(cè)試,壓濾機(jī)進(jìn)料延時(shí)設(shè)定在240~160s之間,濾餅厚度變化很小,可以忽略,但降低到160s以后濾餅厚度降幅很大,證明進(jìn)料延時(shí)160s就能保證壓濾機(jī)濾室充滿料漿,獲得很好的濾餅厚度,160s以后的時(shí)間是無用時(shí)間,可以去除。壓榨時(shí)間長短決定濾餅含水率高低,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試不同壓榨時(shí)間下,濾餅含水率,剔除多余時(shí)間,選擇最佳的壓榨時(shí)間。通過現(xiàn)場(chǎng)觀察,發(fā)現(xiàn)壓榨開始大量水從濾液管排出,120s以后水量逐步減少,160s以后幾乎沒有水壓榨出來,根據(jù)這一現(xiàn)象,選取160~240s時(shí)間段,每10s測(cè)濾餅含水率,每個(gè)時(shí)間點(diǎn)測(cè)3次,取平均值。測(cè)試數(shù)據(jù)表明壓榨180s后,濾餅含水率基本沒有變化,壓榨時(shí)間設(shè)定在180s就能滿足濾餅含水率要求。反吹濾餅,反吹時(shí)間長短決定能否在濾餅經(jīng)過壓榨后進(jìn)一步降低含水率,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試不同反吹時(shí)間下,濾餅含水率的變化,剔除多余時(shí)間,選擇最佳的反吹時(shí)間。根據(jù)縮短壓榨時(shí)間的實(shí)施經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察,同樣發(fā)現(xiàn)反吹前期吹出的水量較多,后期幾乎沒有,根據(jù)這一規(guī)律,選取10~100s時(shí)間段,每10s測(cè)濾餅含水率,每個(gè)時(shí)間點(diǎn)測(cè)3次,取平均值。測(cè)試結(jié)果證明反吹60s后,濾餅含水率基本沒有變化,反吹風(fēng)時(shí)間設(shè)定在60s就能滿足濾餅含水率要求。根據(jù)壓濾機(jī)程序時(shí)間調(diào)整方案,對(duì)壓濾機(jī)的運(yùn)行程序和時(shí)間進(jìn)行優(yōu)化調(diào):壓濾機(jī)進(jìn)料延時(shí)按160s設(shè)定,壓榨時(shí)間按180s設(shè)定,反吹風(fēng)時(shí)間按60s設(shè)定。調(diào)整后測(cè)試10臺(tái)壓濾機(jī)每次循環(huán)的時(shí)間,計(jì)算循環(huán)效率,從表5可以看出,10臺(tái)壓濾機(jī)的循環(huán)效率全部達(dá)到2.5次/小時(shí)。
(3)提高進(jìn)料固含原則上壓濾機(jī)進(jìn)料固含控制的越高越好,這會(huì)使附液量減少,進(jìn)料時(shí)間減少,壓濾機(jī)運(yùn)行一個(gè)周期的時(shí)間也會(huì)減少,壓濾機(jī)產(chǎn)能會(huì)提高,耗電量也會(huì)較少。但是進(jìn)料固含過高會(huì)使赤泥極易沾在濾布上,導(dǎo)致濾布卸餅效果變差,濾布過濾效果也會(huì)變差,濾餅含水率有所增加,濾布之間很易夾泥而導(dǎo)致濾板刺料,增加壓濾機(jī)的故障率。通過不斷摸索,發(fā)現(xiàn)壓濾機(jī)的進(jìn)料固含控制在500~550g/L之間,壓濾機(jī)運(yùn)行效率較高,故障率較低,濾布卸餅效果較好。為了保存壓濾機(jī)進(jìn)料固含的穩(wěn)定,需抓好洗滌沉降槽的操作:一是各底流泵按照周期倒泵、檢修,確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行;二是通過在線儀表、密度儀,穩(wěn)定控制外排固含,按照500~550g/L,確保外排隔膜泵出口壓力大于9MPa。
(4)精準(zhǔn)控制絮凝劑添加氧化鋁生產(chǎn)中需要用到絮凝劑來加速沉降,絮凝劑添加后,會(huì)增加系統(tǒng)中高分子有機(jī)物含量,為了加強(qiáng)氧化鋁的生產(chǎn)效率,在赤泥洗滌工作中添加絮凝劑超出一定范圍后,板框壓濾機(jī)濾布卸餅的效果會(huì)逐漸降低,此時(shí)赤泥濾餅也會(huì)在濾布上,所以不難看出絮凝劑對(duì)于濾布具有一定影響作用,會(huì)導(dǎo)致濾餅自身水分的增加,因此在絮凝劑應(yīng)用過程中需要控制絮凝劑的用量,絮凝劑用量控制也需保證靈活控制需要,結(jié)合濾布的型號(hào)和使用經(jīng)驗(yàn)選擇絮凝劑的用量,將其控制在標(biāo)準(zhǔn)比范圍內(nèi),才可保障的有效運(yùn)行,最終提高氧化鋁的產(chǎn)能。
4.結(jié)論通 過 把 壓 濾 機(jī) 進(jìn) 料 壓 力 設(shè) 定 值 調(diào) 整 為 0 . 5 2 ~0.56MPa,壓濾機(jī)進(jìn)料延時(shí)設(shè)定為160s,壓榨時(shí)間調(diào)整為180s,反吹時(shí)間調(diào)整為60s;提高進(jìn)料固含控制在500~550g/L之間;精準(zhǔn)控制沉降絮凝劑的添加等改進(jìn)措施,2021年1—3月份壓濾機(jī)的產(chǎn)能均提升至56.7t/h,較之前提高了12.6%,壓濾機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率為73%,2020年壓濾機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率均為85%,運(yùn)轉(zhuǎn)率的降低使壓濾機(jī)有了富余產(chǎn)能,壓濾崗位在滿足生 產(chǎn)情況下比原來少開1臺(tái)壓濾機(jī),運(yùn)行設(shè)備減少,節(jié)約了備件、材料消耗,降低了能耗,取得了38萬元/年的經(jīng)濟(jì)效益。
作者:藍(lán)劍鋒 農(nóng)建軍 唐弟快 覃偉祥