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煤泥深度脫水壓濾機增效改造

分類:技術文獻 470

1選煤廠煤泥脫水改造前情況

唐口選煤廠現(xiàn)有生產(chǎn)工藝為50~0.75mm級原煤采用有壓兩段兩產(chǎn)品重介旋流器主再選,0.75~0.25mm級粗煤泥采用煤泥重介分選的聯(lián)合工藝,0.25~0mm細煤泥采用濃縮+壓濾回收。

選煤廠壓濾入料中小于0.074mm的粒級占比達58.56%,小于0.045mm的粒級占比達48.11%,超細煤泥含量多,煤泥較粘,常規(guī)壓濾機脫水困難,濾餅水分約25%~26%,水分偏高,發(fā)熱量在16.90~17.57MJ/kg。為了解決壓濾煤泥濾餅水分高、發(fā)熱量低、摻配難、售價低等問題,選煤廠采用干燥系統(tǒng),對壓濾煤泥進行二次脫水,后因熱源及環(huán)境保護的原因,煤泥干燥系統(tǒng)已停用,因此,探討環(huán)??煽扛咝У拿耗嗌疃让撍椒?進一步降低煤泥水分,提高煤泥發(fā)熱量,為選煤廠增加效益迫在眉睫。

2超高壓壓濾機介紹

煤泥超高壓壓濾技術是近幾年發(fā)展起來的新型細粒物料脫水技術,采用超高水壓對物料進行壓榨,最大壓榨壓力可以達到8~10MPa,比目前常規(guī)的壓濾機壓力大10倍,相對于傳統(tǒng)的壓濾機,煤泥產(chǎn)品水分平均降低8%~10%,平均提高發(fā)熱量1.67~2.09MJ/kg,經(jīng)過破碎處理,最終煤泥產(chǎn)品的狀態(tài)近似于顆粒狀,既可單獨銷售,也可摻入產(chǎn)品煤。超高壓壓濾機相比普通壓濾機最大的特點就是可以進行二次壓榨,其工藝流程如圖1所示。

煤泥深度脫水壓濾機增效改造-板框廂式隔膜壓濾機

高壓壓濾工作流程工作程序可分4步:

(1)濾室形成:壓緊濾板壓緊,相鄰的濾板間構成封閉的濾室。

(2)初壓榨:給料泵將煤泥水送進濾室,濾室充滿后,利用給料泵的壓力,對煤泥進行初壓榨。

(3)二次壓榨:初壓榨后,煤泥水進料關閉,利用壓榨泵向濾室注入高壓液體,實現(xiàn)對濾餅的二次壓榨,進一步脫水。(4)濾餅卸料:二次壓榨完成后,松開濾板,濾餅由壓濾機下方的輸送機運走。

3選煤廠煤泥深度脫水改造

3.1主要設備選煤廠改造設計選用的超高壓壓濾機過濾面積為800m2,相關參數(shù)見表2。

3.2改造后的工藝流程濃縮池底流用泵送至壓濾機入料桶,經(jīng)壓濾機入料泵輸送至煤泥深度脫水超高壓壓濾機,進料結束后,啟動高壓壓榨泵,在7~10MPa的壓榨壓力作用下,煤泥漿內(nèi)的大部分水被擠出,實現(xiàn)深度脫水,經(jīng)深度脫水后的煤泥通過破碎機進行破碎,然后由膠帶輸送機運至煤泥棚落地,也可通過煤泥摻配膠帶機在線摻配到產(chǎn)品中銷售。

3.3車間布置介紹超高壓壓濾機的車間布置(圖3)與傳統(tǒng)的壓濾機車間布置相似,由壓濾機層、濾餅收集、破碎層、入料桶及泵層組成。破碎后的干煤泥,既通過膠帶機運至現(xiàn)有煤泥棚儲存,也可通過卸料器卸至干煤泥摻配膠帶機,摻配至產(chǎn)品膠帶機配售,靈活性強。

3.4采用超高壓壓濾改造后的煤泥脫水效果采用超高壓壓濾機后的濾餅化驗結果見表3。

煤泥深度脫水壓濾機增效改造-板框廂式隔膜壓濾機

由表3可見,唐口煤泥經(jīng)超高壓壓濾機脫水處理后,水分在16.9%~18%,比改造前的濾餅水分降低了約8%,降水效果顯著。

煤泥深度脫水壓濾機增效改造-板框廂式隔膜壓濾機

4結語選煤廠采用超高壓壓濾技術對細煤泥進行深度脫水改造后,煤泥水分可以得到顯著降低,發(fā)熱量得到明顯提高,煤泥質(zhì)量得到提高,壓濾后的煤泥既可直接銷售,也可與產(chǎn)品進行摻配銷售,解決了改造前煤泥水分偏高、銷售困難的問題,實現(xiàn)了煤泥的減量化,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。


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